上一次我們分析了ZT24陽(yáng)極板產(chǎn)品長(cháng)度異常的原因,今天我們來(lái)了解下,遇到陽(yáng)極板產(chǎn)品長(cháng)度異常時(shí),我們要如何去處理,這樣有助于這類(lèi)異常生產(chǎn)的改進(jìn)。
第一個(gè)問(wèn)題:遇到極板長(cháng)度不穩定,大部分出現公差,甚至是出口剪刀出現亂剪的情況。
針對這個(gè)原因,你可以先從程序的原因開(kāi)始排除,等原因排除后,觀(guān)察出現廢品的原料外觀(guān),發(fā)現帶鋼表面有褪黑或其他附著(zhù)物,而且位置都在帶鋼寬帶方向的中間部位,由此可推斷出可能與帶鋼表面黑斑有關(guān)。隨即查詢(xún)實(shí)現班級長(cháng)度定位切斷功能的型光電開(kāi)關(guān)使用原理,此開(kāi)關(guān)是集發(fā)射器和接收器與一體的反射式傳感器,當被測物體經(jīng)過(guò)時(shí),物體將發(fā)射器發(fā)射的足夠量光線(xiàn)反射到接收器,光電開(kāi)關(guān)動(dòng)作當被測物體表面光亮或其反光率高,即帶鋼表面不會(huì )保持光潔如鏡,因此采用反射式電開(kāi)關(guān)存在一定弊端。
第二個(gè)問(wèn)題:ZT24陽(yáng)極板在生產(chǎn)的過(guò)程中會(huì )出現首尾間距存在教導誤差。
ZT24陽(yáng)極板生產(chǎn)線(xiàn)入口編碼器控制沖孔距離,出口編碼器和光電開(kāi)關(guān)控制切位置,測量分析廢品極板,法相極板總長(cháng)雖長(cháng)短不一,但首尾孔邊距均在公差內,只是首尾孔間距不等,同時(shí)還發(fā)現,凡是極板長(cháng)度誤差較大時(shí),帶鋼板均不良。
第三個(gè)問(wèn)題:也存在這樣的情況,ZT24陽(yáng)極板首尾邊距變化大的問(wèn)題。
測量分析廢品極板,首尾孔間距不變,根據第二個(gè)問(wèn)題的分析,判斷原因在出口編碼器。出口編碼器安裝位置在極板邊部防風(fēng)溝,此處的極板已經(jīng)冷變成型,因此受帶鋼板影響的可能性小。排除電器線(xiàn)路的原因,檢查發(fā)現編碼器黑色彈性聯(lián)軸器已損壞,觀(guān)察編碼器安裝結構,認為是長(cháng)期使用過(guò)程總,測輪聯(lián)結軸支撐的間隙變化大,照成測輪聯(lián)結軸和編碼器軸不同心,最終導致編碼器彈性聯(lián)軸器損壞。
以上是對ZT24陽(yáng)極板產(chǎn)品長(cháng)度異常處理的方法的介紹,希望對有出現陽(yáng)極板產(chǎn)品長(cháng)度異常的企業(yè)或者個(gè)人帶來(lái)幫助。